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自動控制加藥裝置在水處理中的應(yīng)用
循環(huán)冷卻水處理投加阻垢劑、緩蝕劑,采用的投加方法有定時(shí)定量人工傾倒式、高位重力滴加式、水射器注人式等等,較先進(jìn)的則是通過計(jì)量泵(人工調(diào)節(jié))投加。以上這些投加方法均存在加藥量不能隨著循環(huán)冷卻水相關(guān)工藝參數(shù)的變化而相應(yīng)地變化的缺陷。
如何既準(zhǔn)確又有效地投加藥劑?如何在保證循環(huán)冷卻水處理效果的前提下節(jié)省加藥量,以減少人力、財(cái)力的消耗?自動控制加藥裝置的出現(xiàn),使得這兩個(gè)問題迎刃而解。例如美國NALCO公司以熒光示蹤劑為“傳感元件”的自動控制加藥裝置;美國大湖公司以各類儀表所構(gòu)成的比例式自動控制加藥裝置;日本栗田公司的比例式自動控制加藥裝置等等,均已經(jīng)在20世紀(jì)90年代中期投入使用并且取得了成功。同樣,我國自行研制開發(fā)的自動控制加藥裝置,近年來也成功地在石化、化工、電力、冶金等行業(yè)的循環(huán)冷卻水處理中投入使用。
我們根據(jù)揚(yáng)子石化公司煉油廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,研制開發(fā)了RLC-Y1型自動控制加藥裝置并且投入使用。經(jīng)過6個(gè)月使用表明,該自動控制加藥裝置的軟件、硬件、各類相關(guān)工藝參數(shù),均達(dá)到預(yù)期要求,保證了循環(huán)冷卻水處理的效果。
1 RLC系列自動控制加藥裝置簡介
RLC系列自動控制加藥裝置由各類信號傳感器、數(shù)據(jù)顯示儀表、信號轉(zhuǎn)換儀表。計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)和加藥裝置組成。其中,計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)采用人機(jī)對話的方式,列有中文菜單,除了控制加藥量。采集和處理所列的各類相關(guān)工藝參數(shù)之外,還能夠分別以漢字、表格。曲線的形式顯示循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。例如補(bǔ)充水量(瞬時(shí)、累計(jì))、藥劑投加量(瞬時(shí)、累計(jì))、pH值、電導(dǎo)率、溫度等。
2 RLC系列自動控制加藥裝置自動控制方式
RLC系列自動控制加藥裝置,主要通過監(jiān)測循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水量、循環(huán)冷卻水的電導(dǎo)率與補(bǔ)充水的電導(dǎo)率之比、循環(huán)冷卻水的溫差(△t),并根據(jù)水質(zhì)穩(wěn)定試驗(yàn)所選定的藥劑濃度,將濃縮倍數(shù)(注:經(jīng)常處于波動)、排污水量作為加藥量的修正值來實(shí)現(xiàn)連續(xù)、按比例、自動地投加藥劑。
當(dāng)循環(huán)冷卻水濃縮倍數(shù)較低(≤2)而且較穩(wěn)定時(shí),可以采用”流量比例式投加法”。這種投加方法選用能夠輸出頻率信號的顯示儀表,同時(shí)轉(zhuǎn)換成 4-20mA的電流信號由計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行采集并處理,再轉(zhuǎn)換成頻率信號送至計(jì)量泵,計(jì)量泵能夠接受這一變化的頻率信號。當(dāng)頻率信號隨著循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水量的變化而同步變化時(shí),計(jì)量泵接受并執(zhí)行的加藥量也隨之同步變化,從而準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)自動控制加藥。揚(yáng)子石化公司煉油廠循環(huán)冷卻水處理的自動控制加藥裝置即按照此原理設(shè)計(jì)。
3 應(yīng)用
揚(yáng)子石化公司煉油廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng),循環(huán)冷卻水量約 5500 m3/h,補(bǔ)充水量約 150 m3/h。原系統(tǒng)投加的緩蝕阻垢劑分別為1種液體阻垢劑和1種固體緩蝕劑,投加方法為定時(shí)定量人工傾倒式。這種投加方法不僅勞動強(qiáng)度大,而且人為因素的影響較大,雖然基本上能夠控制循環(huán)冷卻水中藥劑的含量,但當(dāng)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的運(yùn)行狀況波動時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)加藥滯后的情況,使循環(huán)冷卻水中藥劑的含量或者過量、或者不足,既影響循環(huán)冷卻水處理效果,也造成藥劑浪費(fèi)。
采用“流量比例式投加法”的自動控制加藥裝置自從投人使用后,揚(yáng)子石化公司煉油廠循環(huán)冷卻水處理投加阻垢劑、緩蝕劑的方法由原始的定時(shí)定量人工傾倒式到自動控制加藥,發(fā)生了根本性的變化。采用“流量比例式投加法” 的自動控制加藥裝置的加藥量在使用過程中隨著補(bǔ)充水量的變化而呈現(xiàn)同步變化的態(tài)勢。在控制循環(huán)冷卻水中藥劑含量方面,使初期循環(huán)冷卻水中有機(jī)磷的質(zhì)量濃度為4.5~5.5 mg/L,后來調(diào)整為 3.0~4.0 mg/L,從效果來分析是理想的。在控制加藥量方面,有一階段加藥量偏大,后經(jīng)查明是由于工藝裝置換熱器泄漏而造成循環(huán)冷卻水中氧化性殺菌劑的投加量過大,使循環(huán)冷卻水中有機(jī)磷降解,只有采取增加補(bǔ)充水量而同步增加加藥量的措施,才能夠控制循環(huán)冷卻水中有機(jī)磷的含量在正常范圍之內(nèi)。經(jīng)過修改藥劑配方和工藝裝置的補(bǔ)救后,加藥量很快便回落至正常范圍。經(jīng)過6個(gè)月使用的狀況和各類相關(guān)工藝參數(shù)表明,只要循環(huán)冷卻水系統(tǒng)在運(yùn)行過程中不遇到工藝裝置換熱器泄漏或者外界因素干擾,采用“流量比例式投加法”的自動控制加藥裝置在藥劑配方和藥劑濃度設(shè)計(jì)合理的條件下,能夠保證循環(huán)冷卻水處理的效果。
4 效果評價(jià)
采用“流量比例式投加法”的自動控制加藥裝置實(shí)行無人化操作,具有自動化程度高。控制準(zhǔn)確、運(yùn)行安全可靠、管理方便的優(yōu)點(diǎn),而且節(jié)約人力、藥耗(節(jié)省大約30%的加藥量)。該自動控制加藥裝置自從1997年初在揚(yáng)子石化公司煉油廠循環(huán)冷卻水處理中投人使用至今,效果良好,達(dá)到了預(yù)期要求。
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